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太钢不锈钢退火酸洗处理线自动控制系统
  时间:2007-4-4  10:50:16    来源:cssm    编辑:qsh【字体: 】【收藏】【关闭

 

   不锈钢冷热板退火酸洗处理混合线,既能处理不锈钢热轧带又能处理冷轧带,这样的生产线建设进度快,节省投资。不锈钢板先经过退火,若处理热轧带,需要经过抛丸机,打掉钢板的氧化层,然后经过酸洗槽酸洗,漂洗,烘干,卷取。当处理冷轧带时,不使用抛丸机。此线的主要特点是双层结构、线长。全线主要划分为带卷准备段、入口段(POR~SR4)、炉子段、抛丸机、酸洗段、出口段(SR6~TR)。带卷准备段用于焊接引带。带钢的头尾焊接由入口段W1焊机完成。

  工艺流程如图1所示。
       
  图1 退火酸洗处理线工艺流程图
  POR—开卷机;F1—矫直机;R1~R4—夹送辊;C1—切头剪;C2—切尾剪;CPR—导向辊;BR1~BR5—张力辊;SR1~SR8—对中辊;SBM—抛丸机;TR—卷取机;PWO—开卷卷纸机;PW1~PW2—卷取1#、2#垫纸机;W1—焊机

  全线采用端进端出形式,总长共计600m,BR1~SR3为入口活套段,SR6~SR8为出口活套段。主要参数见表1、表2和表3。

  表1 产品主要性能 


   表2 设备张力参数
  表3 运行速度参数
 
  控制系统的硬件组成
  
  全线PLC系统和传动系统选用法国CEGELEC
公司产品,退火炉过程控制系统选用日本横河的μXL集散系统。系统配置如图2所示。
   

        图2 退火酸洗处理线自动控制系统配置图
  -4台ALSPASTATION255型操作站,主频200MHz,内存64MB,硬盘1GB;1台17in(43mm)彩显。它们分别实现入口段、出口段、炉子段、酸洗段的集中监视,设定值的输入,各种启停信号以及生产报表等功能。
 
  -2台PC
编程器,内存为32MB,硬盘1GB,用于软件编程和调试。
 
  -2台DELNI局域网控制器,通过以太网实现2台编程器、2台80-MTPLC、操作站之间的
通信,所有信息都要通过以太网传输。
 
  -2套80-MTPLC(MD、ME),4个CPU。MD实现液压系统、抛丸机、出入口辅助设备控制、出入口段带钢张力、速度控制及全线跟踪管理控制。ME实现炉子段、酸洗段的带钢张力和速度控制。
 
  -6套80-35PLC(HA、HB、HE、HC、HD、HF),选用CPU351型主板,实现各区段的顺序控制。
 
  -ZA、ZB……ZJ、ZK为变频调速系统,选用GD3000变频器,实现开卷机、张力辊、活套
小车、卷取机等设备的速度和张力控制。
 
  -RA、RB、RC为
远程I/O站,主要有传感器、电磁阀、操作台、马达控制中心的输入信号和控制信号。
 
  -网络系统共有5种通信网络。
 
   以太网:波特率10Mb/s,该网长度为300m,网上共有8个H4005收发器,PLC之间的通信用E900协议,操作站和80-MTPLC之间的通信用TCP/IP协议。
 
  N80网:实现80-MTPLC(MD)和80-35PLC(HA、HB、HE)之间的通信。
 
  InterbusS1网:实现80-MTPLC和变频调速系统之间的通信,速度和张力参数均由此网传送。
 
  InterbusS2网:实现80-MTPLC和远程I/O站、控制台之间的通信。
 
  MODBUS网:实现80-MTPLC(ME)和80-35PLC(HC、HD、HF)之间的通信。
 
  控制思想

  控制系统的突出特点就是采用了分散控制、分片监视、分片操作,通过网络通信实现集中管理。全线带钢张力、对中、纠偏、焊缝监控和识别以及酸洗过程自动化由Cegelec
计算机系统实现,退火炉过程自动化选用μXL集散控制系统。
 
  焊缝跟踪是实现自动控制的重要一环,在钢带焊接后进行控边打孔,到尾部剪机由检测装置确定焊缝位置,自动控制剪切。
 
  全线的主要控制是张力控制和速度控制,下面作简单介绍。
 
  1、张力控制系统
 
  全线张力控制分为6段:开卷机段(POR~BR1)、入口活套段(BR1~BR2)、炉子段(BR2~BR3)、酸洗处理段(BR3~BR4)、出口活套段(BR4~BR5)、卷取机段(BR5~TR)。张力控制采用最大力矩法,主要涉及张力初始给定、卷径动态计算、张力电流计算等。
 
  (1)初始值计算
 
  根据带钢厚度、宽度、初始卷径等近似计算张力初始给定值,可在操作站修正。
 
  (2)卷径动态计算
 
  根据线速度V1和角速度ω,采用如下公式计算卷径
 
  D=2V1/ω
 
  (3)张力电流计算
 
  T=2iηCmITφ/D=KITφ/D             (1)
 
  IT=DT/(Kφ)                  (2)
 
  K=2iηCm
 
  式中ω——角速度(rad/s);V1——线速度(m/s);T——带钢张力(N);D——带卷直径(m);i——传动比;η——机械效率;Cm——电动机转矩常数;φ——电动机磁通;IT——张力电流(A)。
  在变频的基频以下,磁通φ为常数,张力电流与卷径成正比变化,按(1)式保证IT/D恒定,即实现恒张力控制。在基频以上,电流恒定,电机磁通φ变化,弱磁升速,按(2)式计算张力电流给定。在升降速动态过程中,考虑加速电流Ia,进行张力动态补偿。
 
  2、速度控制
  全线以4#张力辊(BR4)为基准速度,80-MTPLC进行速度分配运算,分别计算出1#、5#张力辊、炉子辊道等的速度给定,通过Interbus网传送给相应的变频器,实现线速度的控制。
   软件简介
  本系统软件主要分为系统监控开发软件、带钢控制软件、全线辅助设备控制和顺序控制软件,下面分别做简单介绍。
 
  1、监控软件
 
  4个操作站的4套操作监控软件采用P3200组态软件开发,具有钢带跟踪、厚度、宽度、钢种、张力、电流、速度等实时参数显示,画面逼真,操作简单方便。
 
  2、80-MT PLC控制软件
 
  80-MT PLC控制软件主要控制全线带钢的速度、张力等。采用COGITO图形编辑软件开发,是一种模块化和功能化的语言,主要分为8个控制软件:液压装置、抛丸机出入口辅助设备控制软件;入口到SR1带钢控制软件;SR7到张力卷筒带钢控制软件;全线跟踪管理软件;酸洗段的化学处理带钢控制软件;SR2到出口炉子带钢控制软件;SR5到处理中段带钢控制软件;从处理中段到SR6的带钢控制软件。
 
  3、80-35PLC顺控软件
 
  80-35PLC顺控软件用于完成全线辅助设备控制和逻辑顺序控制,采用梯形图编辑语言开发,共有6套顺控软件,即(1)HA入口辅助设备顺控软件;(2)HB处理段辅助设备及抛丸机顺控软件;(3)HC酸洗处理顺控软件;(4)HD漂洗处理顺控软件;(5)HE出口辅助设备顺控软件;(6)HF辅助化学处理顺控软件。

  结束语
  不锈钢退火酸洗处理线已于1999年3月在太钢不锈钢冷轧厂投入使用,计算机控制系统的硬件和软件配置先进,运行稳定可靠,实现了各项功能指标。该线的投产对太钢提高不锈钢产量和质量,对于生产不锈钢光亮板起到非常重要的作用。

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